对于不锈钢砝码是经过抛光工艺后,表面呈镜面且无任何斑点等.前段时期,该产品的表面上曾出现了不同程度的“亮点状,其分布没有规律,长度般在0.3~10mm,深度约为0.3~1mm,同时表面上还有紫铜色光带和光环,有时在光环中还夹有熔渣(我们将这种称之为亮点)。由于亮点而报废的铸件占废品总数的60%左右,如何解决亮点问题是生产的当务之急。为此,进行了技术攻关,收到了的效果,使亮点下降到5 %以下。
、不锈钢砝码上的亮点 攻关中采用的试验手段及过程:
1、试验手段;
我们使用的是ggw- -0.15型无芯中频感应电炉:炉衬材料为碱性;:型壳采用硅酸乙酯粘结剂,: 前两层撒刚玉砂、加固
层撒铝钒土砂;浇注方式为重力浇注法。
2、试验过程;
先,对亮点的化学成分作了电子探针分析<如图所示)。
根据资料介绍,这种al2o。和sio。的不均匀分布是由于钢水在浇注和凝固过程中的二次氧化造成。为了尽量减少钢水的二次氧化,我们采取了在浇注和凝固过程中制造还原性气银的方法,但效果不明显。
于是,我们对al、si的来源作了仔细分析,认为al,o. sio除有可能是二次氧化形成外,钢水的脱氧产物以及硅酸乙酯的不*水解析出物均有可能形成。我们从钢水的脱氧制度开始行试验。据有关资料介绍,美431.不锈钢,这种铁索体马氏体不锈钢的州氧工艺为: s.预說氧:炉底加入0.2%的金属锰。6.扩散脱氧;钢水温度达到1560~15809c时,扒渣,加入0.1%的硅钙合金(混入熔剂中)行精练,c.沉淀影氧:当温度达到1600~1620*c时,加入0.2%的结晶硅2~3min后,加入0. 29%的铝块作终脱氧。d.最后在内加入0.1%的硅钙粉作内儿氧,然后浇生。如果亮点是由于.氧造成,就只可能是脱氧剂不均匀或脱鼠产物上浮时间不够。因此,为使就氧产物导快均匀及上浮。我们先将结晶碇和纯铝的悬分别减少到0.1%,并增长炉内停电静止时间,效果也不明显。
最后。我们将用于内妆氣的储钙合金取缩,同时增加内静置时间,亮点终于降到5 %以下。
二、分析:
1.当钢水在浇注和凝固时,空气中量的氧会使si、mn、fe等元案再- -次氣化,使.钢水中的feo、sio。mno蛋增加,造成铸件表面夹渣。但是在钢中,二次氧化过程在较高的温度时就停止了,.因此。二次氯化迨成亮点的最是有限的。
2、al、si均是脱氧元素,其脫氧反应如下:ζsi]+ 2cfeo]≠2cfe]+( sio, ) .2[ai]+.3[feo]= 3[fe]+(a1,o,)sio和al2o,的熔点均较高,只有在a1、si加入量很低时,才能与feo形成低熔点的以氧产物,若加入组稍多,钢水中就会出现细小的固态政氧产物sio、、a1.o。. 因此,应该严格控制si、ai的加入量。
3,殖钙合金
1、锕水的二次氧化不是造成亮点的主要因素。
2、脱氧剂结晶娃和纯铝可分别碱少到0.1~9.15%。
3、对于150kg分浇注的炉子,浇内不必再1sic a粉冼行脱氧。
关于不锈钢砝码上“亮点”的处理方法