具体时间记不清了,好像是在去年10月份左右,车间加热炉自动化部分报通讯故障,前后处理了近一周时间,才完全恢复,至今不知道故障的根本原因在哪里。
我们步进式加热炉系统采用了两套s7-400 cpu,分别为仪表控制和电气控制,电气控制cpu(站2)柜在现场操作台,在操作台内单独做的接地,柜内有一个et200从站(站3),主要是操作台的io点,然后dp电缆自操作台到加热炉地下的液压站操作项,内部一个et200(站4),然后经过电缆沟(沟内有各种电缆吧),dp电缆和网线单独焊镀锌钢管,穿管走线,管之间用金属软管相连,到加热炉配电室内的et200控制柜(站5),这个柜主要是控制mcc柜和入炉侧信号、原件,然后走室内电缆沟(距离50米左右)到两个变频器(站6,7)。配电室也是做的单独接地,电缆沟内好像没有再穿管走dp线,后期测试接地电阻,均小于5ω(忘了测的是3欧还是0.3欧了)。
上面是背景,故障发生后,先一步步的排除,当把3站dp头终端电阻拨到on上,通讯也不正常,先排除这个,后来换了et200模块之后正常了,终端电阻拨到off上后,试4站,后来也换了一个et200模块,3和4都能通讯上,然后试5站,就这一点,不管换et200还是dido模块,还扯了临时dp通讯电缆,就是不行,而且4站终端电阻再拨到on上也不行,中间的过程细节现在记不清楚了,最后临时恢复生产的时候,是降了dp通讯的波特率,由默认的1.5mbps,降到了187.5kbps,4站拆下一个模拟量输入模块。3到4和4到5,均扯的临时dp电缆,此时能临时恢复生产,但是已经影响生产近10个小时了。而且通讯仍然不正常,5站无规律短时通讯异常(每次也就中断100ms可能还不到,接着恢复),传动设备开启时,较为频繁,不开的时候少点。只能利用生产的空隙排查,在5站上有fm350和两个ao模块,全部拆下后,通讯未再发生异常,至此,通讯算是完全恢复正常。
后面仍是利用生产空隙时间,对换下的模块进行恢复,到最后,所有模块全部安装上,fm350和ao仍是用的原模块,还下的et200模块未还原,但是经线下测试工作正常。plc通讯未再次发生异常。就这样此次通讯故障处理完成,就是没有找到什么原因导致的。
后来为了从电缆上杜绝通讯故障发生,我们把电缆沟内的dp电缆通过olm链路模块换成了光纤通讯。
这次故障就这样成了疑案,处理故障的时候全公司的自动化人员都过来参与诊断,也没找到什么原因。大家分析可能是干扰所致….故障发生的前两天,下了场大雨,也许与这场雨有关,不知道从哪里来的干扰源经过大地传到了这边。
