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数控铣床常见故障实例

fanuc3m系统显示电源不良引起的故障。故障现象:配套fanuc 3m的数控铣床,开机后显示器无显示。
1)故障诊断。经检查,该机床系统与显示器的连接正常,但显示系统的电源dc24v,dc15v均只有5v左右。初步判断故障原因在电源模块上。
z)故障排除。fanuc 3m电源模块的原理和fanuc 0系统相似,经检查,电源模块的dc24 v输出整流电容存在虚焊现象,重新安装好后,显示恢复正常,故障排除。
【实例2】数控铣床主轴制动时,变压器和整流桥烧毁。
1)故障诊断。xjk8125数控铣床制动采用能耗制动,由变压器将交流220 v电压变为交流65 v,经整流桥整流提供能耗制动电源。机床在加工过程中,出现制动变压器和整流桥烧毁的原因可能有:①该部分存在短路;②绝缘损坏;③制动时间过长。
由于机床主轴电动机运转正常,说明主轴电动机不存在问题。经检查,也没有短路和绝缘问题。检查制动时间设定,发现制动时间设定太长。
2)故障排除。修改数控机床的制动时间设定值,更换制动变压器和整流桥。重新开机后,数控机床的工作恢复正常。
【实例3】参考点发生整螺距偏移。故障现象:某配套fanuc om的数控铣床,在批量加工零件时,加工的零件产生批量报废。
1)故障诊断。经过对工件进行测量,发现全部的零件x轴尺寸整螺距偏移均是由于参考点位置偏移引起的。
对于大部分系统,参考点一般设定于参考点减速挡块放开后的第一个编程器的“零脉冲”上,若参考点减速挡块放开时,编码器恰巧在零脉冲附近,由于减速开关动作的随机性误差,可能使参考点位置发生一个整螺距的偏移。这一故障在使用小螺距滚珠丝杠的场合特别容易发生。
2)故障排除。对于此类故障,只要重新调整参考点减速挡块位置,使得挡块触点与“零脉冲”位置相差在半个螺距左右,机床即可恢复正常工作,本机床经以上处理,故障排除,机床恢复正常,全部零件加工正确。
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