数控落地镗铣加工中心具有加工范围广、加工精度高等特点。笔者公司的 heavy cut 225 数控镗铣加工中心主要负责大型发电机出线罩、泵壳等大型工件平面及孔的加工。该机床为进口设备,相关资料缺乏,运行多年该机 床 y 轴精度越来越差,易出现 y 轴与 z 轴间的垂直度不稳定或“爬行”现象。初步分析该状况由主轴箱平衡系统调试不佳导致。在该机床大修改造过程中,对机床主轴箱平衡系统进行了较系统的研究,并探索了相关的调试方法。
1 主轴箱平衡系统原理
该机床采用传统的重锤平衡系统,其结构如图 1 所示,依靠平衡锤的重力对主轴箱的重力进行平衡。这种 结构优点是结构简单、成本低、无需多余的控制系统。缺点是调试困难,首先需要准确测量平衡锤、主轴箱的 质量,以确定平衡锤重量与主轴箱重量的比例是否合 适; 其次安装时需要准确分配好前后两根链条的拉力。
2 主轴箱平衡系统研究
2. 1 测量平衡锤、主轴箱质量
经查阅相关资料对于类似的镗铣加工中心,平衡锤的重量应为主轴箱组件重量的 103%[1]。为了确定该机床平衡锤重量与主轴箱重量的比例是否合适,在将机床解体后,使用地磅对平衡锤、主轴箱组件进行了称重。
称重结果为: 平衡锤质量 m1 = 17 900 kg;
主轴箱质量 m2 = 17 100 kg;
因此( m1 / m2 ) × 100% = 104. 7% 。
考虑到机床正常运行时主轴箱组件还应加上润滑 油的重量及操作人员的重量。因此可以认为该机床平 衡锤重量与主轴箱重量的比例是符合要求的。
2. 2 计算、分配平衡链条拉力
2. 2. 1 计算主轴箱重心位置
使用 1 个液压千斤顶及 1 个支点将主轴箱简支, 通过建立力的平衡方程计算了主轴箱重心的位置。然后通过测量,得出了丝杠及链条的位置尺寸,见图 2、图 3。
通过计算得到主轴箱重心的位置为距端面 1 656
mm。从图 2、图 3 可以看出主轴箱重心已超出后端链条,这说明主轴箱将对轨道产生转矩。
2. 2. 2 计算、分配平衡链条拉力
设主轴箱所产生的转矩为 m,从减小摩擦力消除
“爬行”现象及提高机床精度的角度考虑,应尽量使 m
减小。图 2、图 3,建立力及力矩平衡方程如下:
f4 + f5 = 179 000 n ( 1)
f5 = f2 ( 2)
f4 = f1 ( 3)
f1 + f2 = g + f3 ( 4)
g = 171 000 n ( 5)
m = f2 × ( 1. 656 - 0. 575) +f1 × ( 1. 656 - 0. 575 - 0. 53 - 0. 35) -f3 × ( 1. 656 - 0. 575 - 0. 53) n·m ( 6)
联立以上方程得:
m = ( 189 091 - 0. 88f1 ) n·m ( 7)
从方程( 7) 可以看出,要尽量使 m 减小应尽量增大 f1 ,由于 f1 所在的链条宽度是 f2 所在的链条宽度的两倍,从机械强度考虑,取:
f1 = 2. 5f2 ( 8)
联立方程( 1) 、( 2) 、( 3) 、( 7) 、( 8) 得:
f1 = 127 857 n; f2 = 51 143 n; m = 76 576 n·m
2. 3 装配过程中分配链条拉力
在 2. 2 节中已经计算出了每条链条所需承受的拉力大小。如何通过装配使链条实际受力大小与计算结 果一致成为了难题。通过分析,采用控制装配时的链条长度差来间接控制力的大小的方法是可行的。
由于 f1 、f2 大小不相等,将导致以下情况:
( 1) 平衡锤产生转矩,导致平衡锤倾斜并靠在导向导轨上,造成链条存在长度差。
( 2) 力的大小、链条刚度不一样,导致两根链条伸长量不一样。
这两种情况造成的链条长度差的总和就是装配时 所需的链条长度差。情况( 1) 的长度差可以通过几何计算得到,经计算其长度差 δx1 = 1. 5 mm。下面计算
情况( 2) 的长度差。
设装配前链条 1、链条 2 的刚度分别为 k1 、k2 ,伸长量分别为 δl1 、δl2 。则
δl1 = f1 / k1 ( 9)
δl2 = f2 / k2 ( 10)
其中 f1 = 127 857 n; f2 = 51 143 n
为了得到链条刚度,使用 ansys workbench 软件对单个链节模型进行有限元分析( 如图 4) ,得到了单个链节刚度。由于链节数量已知,通过计算可以得到整根链条的刚度: k1 = 34 976 n / mm; k2 = 17 488 n / mm。
将计算数据代入方程( 9) 、( 10) ,得到:
δl1 = 3. 66 mm; δl2 = 2. 92 mm。
因此 δx2 = δl1 - δl2 = 0. 74 mm。
链条总长度差 δx = δx1 + δx2 = 2. 24 mm。
在装配时按计算出的长度差进行装配、调试后发现,y 轴各项精度有很大的提高,*消除了 y 轴与 z轴间垂直度不稳定现象及“爬行”现象,达到了恢复 y 轴精度的目的。
3 结语
镗铣加工中心主轴箱平衡锤平衡系统中,平衡锤重量、主 轴箱重心位置、链条刚度等因素对主轴箱受力情况影响很大,同时决定着主轴箱沿 y 轴的运行精度。
本文对类似的平衡锤平衡系统进行了较细致的研 究,并取得了良好的大修效果。对于类似的平衡系统均可以采用本文方法进行分析、调试。