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某产业园区车间和办公楼空调节能改造项目案例分析

项目实施前状况
1、现有b3栋空调机房位于三层能源中心,冷却塔位于楼顶屋面,2000年建设并投入使用,主要对生产车间和办公区域供冷。供冷主机为两台约克离心机组(600rt*2),2011年更换一次冷冻、冷却水泵,系统全年处于运行状态。
2、两台约克主机及冷却塔已运行19年,根据末端负荷需求的波动,除1f和1.5f 部份为新装风机盘管外,其它位置的风机盘管与组合式风柜的电动阀门因使用年数已久,存在腐蚀和老化现象,无法自动调节水流量,现是常开状态。
3、冰水机组的启停主要以人工调节,冷冻水的出水温度一般设定为8℃,根据末端生产需求开启一台或两台,控制柜为星-三角转换启动控制柜,采用手动调节主机设备的运行台数。
4、目前使用过程中,冷冻泵、冷却泵均无变频,水泵运行与主机不能匹配,很多时间存在一台主机运行状况下,必须同时开启两台水泵以满足需求。以人工调节,手动开关水泵。冷却塔填料存在腐蚀和破损的情况,在实际使用中,会影响系统散热性能,而造成系统无法在的工况下运行,风机的启动或停止在机房内冷却塔控制柜手动调节。
解决方案
结合业主需求,将原有的主机更换成水冷高效离心机组机组两台,淘汰老旧冷冻/冷却水泵各三台,根据系统流量及扬程匹配高性能冷冻/冷却水泵三台,淘汰原有冷却水塔两组,增加空调智能控制系统,建立高效制冷机房。
实现冷站层面:一键启停、群控优化;
实现冷机层面:智慧启停以及冷冻水优化调控;
实现水泵层面:多目标优化调控;实现故障层面:智慧诊断;
实现管理层面:增强系统监控、降低劳动强度、提升工作效率。
解决原系统存在能力能效逐年下降,能耗高,电费逐年增加,设备维修频繁,维保费用高,易损件多,污染环境等问题。
项目实施效益
本项目年节约运行费用达38.6%,解决原系统存在能力能效逐年下降,能耗高,电费逐年增加,设备维修频繁,维保费用高,易损件多,污染环境等问题,项目应用后节能效果明显,设备噪音低,制冷效果好,舒适性高,获得用户。
经济效益分析
该项目原设备一年的耗电费用269.16万元,建立高效机房后耗电费用165.05万元,节约104.11万元,项目投资额300万元,2.9年回收投资成本。
综合来看某园区空调机房,原机组为两台600rt的螺杆式冷水机组,制冷量:2110kw,功率:416kw,原系统能力能效逐年下降,能耗高,电费逐年增加,设备维修频繁,维保费用高,易损件多。
业主需求节能高效空调产品,运行及维护保养费用低,管理便捷的产品,结合业主需求我方将原有的主机更换为约克高效离心冷水机组两台,淘汰原有冷冻/冷却水泵及冷却塔,增加空调智能控制系统,建立高效机房。运行后实现幅度节能,年总节约费用104.11万元,减少能源浪费,设备噪音低,制冷效果好,舒适性高,获得用户,并为国家节能减排做出贡献。
关键词:冷却塔 离心机 风机盘管 电动阀 控制柜
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