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龙门数控镗铣床的故障分析及解决

龙门数控镗铣床故障排除检查光栅尺带,发现光栅磁带上有油污和刮伤痕迹,清洗后仍不能排除故障,光栅尺带物理损伤不可修复。为了机床尽快投入生产(新购光栅尺需要1~3个月的订货周期),决定将x轴改为半闭环,使用x轴伺服电机内置编码器反馈信息作位置环,全闭环改半闭环方法如下。
1.修改x轴的34200号机床数据(由3改为1),将x轴的归零方式改为带限位撞块归零方式。
2.制作和安装机械撞块,增加一个归零用的限位行程开关,调整限位行程开关和机械撞块的位置,连接限位行程开关的输入信号到plc的dmp输入模块。
3.使用step7软件修改plc程序,读取并处理限位行程开关的输入信号,将第二测量系统有效改为*测量系统有效。使用step7软件修改fc30功能块内容如下。m009:sm59.1(x轴进给使能,机床准备归零)a137.7(读取限位行程开关的输入信号)=db31.dbx12.7(开始寻找零脉冲信号)rdb31.db×2.1rdb31.db×21.7rdb31.db×1.6(第二测量系统无效)sdb31.db×1.5(*测量系统有效)。
4.修改x轴的32700号机床数据(由1改为0),取消x轴的螺距误差补偿(全闭环时才需要),测量x轴的反向间隙并补偿到x轴的back-flash(0)中。
5.调整x轴相关机床数据,降低x轴的系统检查精度,将x轴的36400contourtol数据值由原来的0.02调整为0.03,将x轴的36030stand-stillpostol数据值由原来的0.02调整为0.03,消除由全闭环改半闭环后系统25050(axisx1con-tourmonitoring)和25040(axisx1standstillmoni-toring)两个报警。通过以上步骤快速解决了龙门数控镗铣床的故障,虽然机床x轴的精度有所下降,但机床基本功能正常,且修复后机床精度*生产要求。机床x轴改成半闭环后已使用1年,机床使用正常,加工的产品无质量问题。
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